无水炮泥对高炉的基本作用
新闻分类: 技术资讯 浏览:2778 日期:2011/11/06
无水炮泥在海内水钢的1、2号高炉采用后,与同期有水炮泥比拟较,高炉技术指标如下:铁口合格率上升2%,出铁正点率上升6.6%,铁量差合格率上升8%,铁口出铁减风率下降96%。
天天可增加一次出铁,高炉操纵安全系数也得到进步。同时因为铁口潮,轻易发生铁口打“火箭炮”烧伤人等事故。 高电炉在处理铁口时会用到炮泥,通常用的是有水炮泥,但在钢产量较高时,此铁口炮泥较易受到渣铁的机械冲洗和化学腐蚀,造成高炉渣铁出不净、管式电炉,不仅影响高炉高产顺利,还轻易发生出铁过程中铁口断,导致铁口跑大流引发事故。该炮泥耐压强度20Mpa,在高炉启齿机启齿时启齿轻易,而且抗冲洗机能较好。 枢纽成分低、中温烧结剂加入量大,会对不乱出铁造成影响,烧结剂的加入使炮泥在高温下天生低熔物,从而炮泥抗腐蚀能力变差,出铁时有喷溅现象。 无水炮泥的主要出产配料比为(%):棕钢玉15-24,碳化硅6-15,焦炭20,白泥12-16,焦油18-20。发现比例为2.5%时,处理铁口时,比有水炮泥节约25min时间,且不影响铁沟处理,出铁时,铁流不乱。该无水炮泥的开发应用极为成功,为强化高炉的稳产高产做出了贡献。 枢纽成分白泥加入量过大,会造成炮泥收缩过大,从而产生裂纹,过小时影响炮泥塑性,在炮泥加入量12%的基础上,逐渐加量,发现在烧后线变化为+0.3%,机能最佳。
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