退火炉加热处理设备节能情况的技术改造步奏
新闻分类: 技术资讯 浏览:2181 日期:2012/02/03
将原炉衬重质高铝耐火砖拆除,在其炉壁上加焊固定折叠纤维,用新型节能耐高温硅酸铝陶瓷耐火纤维折叠块,折叠块具有抗氧化、蓄热、保温良好、热损失少、维修利便等长处,与耐火炉衬比拟节能20%~30%。 改造后炉子保温机能好,升温时间快,加工周期短,产量增加了,同时炉内温差大幅度减小,产品质量可靠。 将原顶部重质高铝耐火砖及角钢拆除,用δ=5mm的A3钢板制成“V”型槽钢体焊接成弧顶,在其顶部增加六根纵向加固梁(用L70mm×L70mm×7mm角钢),与炉面板、顶板,炉体周围点焊加固增加强度,有效防止顶部在安装后炉衬下坠。 一台11m3燃油台车式退火炉,主要用于抽油机钢件的热处理,已使用十五年,有效长度3900mm×2100mm×1400mm,受当时设计理念和用料的限制,因为建造时间早,炉墙选用了重质高铝耐火砖砌筑,炉顶采用重质高铝耐火砖吊掉结构,设计时没有保温层,燃烧系统为直喷式燃烧器,透风系统不完备,使得炉内压力不足,这就形成了耗能增大、蓄热慢、散热快、冒黑烟、不能完全燃烧、热损失严峻等缺陷。 加固炉门,在炉门周围用L100mm×L100mm×10mm角钢加固,炉门内安装新型节能耐高温硅酸铝陶瓷纤维折叠块,安装时将折叠块外凸炉门角钢周围100mm作为封面,当炉门体靠自重沿导轮下滑即位后,与炉面板挤压形成良好的密封,有效防止散热。 从而造成该退火炉能源利用率低、油料铺张、对附近环境污染、升温时间长、炉体易损等缺陷,为此对其进行改造。 将原台车炉曲封体拆除,在台车体上增加二道砂封体,采用δ=14mm的A3钢板及角钢焊接料焊接而成,台车体采用特制高铝砖砌筑,砌筑时尽量减少与炉体之间的间隙。 燃烧系统管路改造,因为长期使用管路老化,炉内气压不足,故重新布置管道,增加输油金属软管、供气金属软管、燃油调节阀、空压机,增加压缩空气管道系统。 上一篇: 多种电炉冶炼钢铁的基本基础操作 下一篇: 马弗炉电炉介绍及用途来历等详细说明
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