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精炼炉调节电极系统常见问题解决方案
新闻分类:  技术资讯    浏览:3420    日期:2012/03/25    
    精炼炉是电炉一精炼一连铸的枢纽,因此要严格保证升温时间,否则轻者干扰生产,加大能耗,重者停产。为此必须确保有功功率的输入。

    我厂的自动电极调节采用电流控制模式,变压器额定容量为16MV•A,一次侧电压为33kV,二次侧电压依次为330、310.3、293.1、277.5、258、241、225.5、207、190V,根据电压值及冶炼过程的各阶段需要输入能量计算出电流值,然后根据实际生产情况调整。

    过程中可能出现:①电流设定偏低,阻抗Z=U/I,I小Z就大,这样电极离钢液面就较远,不利于精炼炉的埋弧操作,弧光外露,损失电能,箱式炉对钢包的耐材也有很大损伤,影响钢包寿命,增加成本;②电流设定偏高,电机离钢液面近在电炉炉底吹氢搅拌的作用下,管式电炉电极会不断碰到钢水,增加电极消耗,同时导致变压器二次侧短路,电流超过额定值,损坏变压器。另外钢水增碳严重,不利于其化学成分的调整。
 

   系统灵敏度与控制器比例因子Kp和电极升降比例阀死区电压值Uo有关;①当Kp变大,控制器的输出电压就升高,加在比例阀上的电压就大,箱式电炉电极的调节速度就变快反之则慢。

    ②Uo即实际输出最小电压,作用是使电极能及时跟踪电流的变化而作出反应,将电流稳定在设定点附近。实际输出电压Ux与控制器理论计算电压Uc的关系见图1。 

    此增大Kp,适当提高Uo,使系统灵敏度提高,电极对电流变化的跟踪随之加快,虽有好转,但还存在增碳现象,电极消耗依然很大。
        经过分析并检查系统所有参数,重新计算设定点的电流值,发现新值均比旧值小(表1),改为新值后,钢水增碳显著降低(表2),问题解决。

表1

表2

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